輥磨減速機自重106t t,如果退回減速機廠家維修或按正常程序訂購備件,按程序進行整機運輸和齒輪準備,工期至少需要三個月。 為了盡量減少損失,某公司一方面聯(lián)系設(shè)備廠家,另一方面想辦法盡快修復齒輪軸和齒套,恢復生產(chǎn)。 某公司使用的這款減速機是以當時的加工能力在2008年開發(fā)的較大的減速機,國內(nèi)只生產(chǎn)2臺。因此,很難修復傘齒的損壞。 為了保護傘齒,在設(shè)計時故意降低了鼓齒即三件套的強度,這是減速器的薄弱環(huán)節(jié),容易損壞。 2010年,廠家將MLX420-01輥磨減速機升級為MLXSD420輥磨減速機。MLX420-01輥磨減速機停產(chǎn)后,沒有備件和毛坯庫存,修理工期壓力較大。 立足于公司,確保維修后的穩(wěn)定生產(chǎn),縮短維修周期,減少損失。在不知道滾筒齒輪和齒套具體材料規(guī)格的前提下,找到了毛坯材料為42CrMoA的鍛件。 如果毛坯進行粗加工,直到每個加工面上留有5mm的余量,進行調(diào)質(zhì)處理,并在磨削前對齒面進行高頻淬火,如果能達到要求,就可以立即組織鍛件,開始機械制造,這樣不僅可以節(jié)省原設(shè)備制造商按正常生產(chǎn)程序所需的大部分時間, 而且節(jié)省了舊件取樣和送檢確定材料的時間,同時避免了材料檢測結(jié)果偏差對強度的影響。 在查詢了生料磨和減速機的資料后,進一步分析了減速機鼓形齒輪三件套的工作原理,并對42CrMoA材質(zhì)的鍛件進行了強度設(shè)計校核。